廣西某鐵礦企業(yè),泵站有5臺水泵、電機功率315kw,三用兩備,向100多米高的水池泵水,由于生產(chǎn)用水的變化,水泵運行數(shù)量和發(fā)門開度需要經(jīng)常調(diào)整,需要有人在泵房職守,同時由于管道設(shè)計不良等原因,水泵實際供水量要遠(yuǎn)小于額定供水量,導(dǎo)致供應(yīng)同樣多的水要消耗更多的電能。該企業(yè)使用多臺繞線球磨電機,無功消耗大,全廠功率因數(shù)低。低壓系統(tǒng)采用三臺10kv/400v配電變壓器,容量分別為630kVA、800kVA、1200kVA。由于該廠投運時間較長,在運行過程中用電設(shè)備經(jīng)過多次改造和更換,如某些工段的廢棄、陶瓷過濾機的更換,用電情況與配電系統(tǒng)設(shè)計時產(chǎn)生了較大的變化,經(jīng)過實際測量,三臺變壓器均處于非經(jīng)濟運行狀態(tài)。
針對該廠的情況,我們采用配網(wǎng)智能優(yōu)化節(jié)電系統(tǒng)進行節(jié)電改造,首先在工藝節(jié)電上,我們對水泵系統(tǒng)的運行方式和控制策略進行了優(yōu)化,我們實施監(jiān)測生產(chǎn)用水池的水位,然后采用WBT系列節(jié)電器調(diào)節(jié)水泵輸出水量,使泵站供應(yīng)的水量與生產(chǎn)需求實時保持平衡,從而將生產(chǎn)用水量與實際供水量組成閉環(huán)控制系統(tǒng),實現(xiàn)了無人值守,節(jié)省了人力成本。同時我們改良了水泵系統(tǒng)管道和多臺水泵運行的控制策略。最終在水泵系統(tǒng)達(dá)到了30%的節(jié)電效果,年可節(jié)電量約210萬kwh。同時通過配網(wǎng)智能優(yōu)化節(jié)電系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,使用電管理者在辦公室就可以看到各臺水泵的用電數(shù)據(jù),不需要再前往現(xiàn)場查看用電數(shù)據(jù),出現(xiàn)問題也可以遠(yuǎn)程進行分析、管理,指導(dǎo)現(xiàn)場人員解決問題。
在設(shè)備節(jié)電上,我們采用WP系列節(jié)電器對多臺球磨機進行就地補償后,提升了電機的效率,降低了電機從供電系統(tǒng)吸收的無功功率,降低了線路電流,從而降低了線路損耗,使線路具備了輸送更多有功功率的能力。同時也使全廠功率因數(shù)提升,每月帶來了額外的利率電費獎勵。該項改造的綜合經(jīng)濟效益可達(dá)到60萬元每年。
在管理節(jié)電上,通過使用配網(wǎng)智能優(yōu)化節(jié)電系統(tǒng)對變壓器的經(jīng)濟運行進行分析,經(jīng)過長時間的數(shù)據(jù)收集和分析,我們發(fā)現(xiàn)三臺變壓器均處于非經(jīng)濟運行狀態(tài),三臺變壓器負(fù)載率都比較低,最終在通過配網(wǎng)智能優(yōu)化節(jié)電系統(tǒng)收集的詳細(xì)數(shù)據(jù)進行了科學(xué)的分析,制定了變壓器節(jié)電改造的方案,將三臺變壓器低壓組成環(huán)網(wǎng),根據(jù)系統(tǒng)負(fù)載的變化,調(diào)節(jié)不同的變壓器兩兩組合運行,使變壓器及線路的損耗降到最低。而調(diào)節(jié)的依據(jù)是通過配網(wǎng)智能優(yōu)化節(jié)電系統(tǒng)對變壓器和線路的損耗計算得來的。通過低壓環(huán)網(wǎng)和變壓器經(jīng)濟運行策略的實施,每年可帶來的經(jīng)濟效益約15萬元。
通過系統(tǒng)運行后每年為用戶帶來經(jīng)濟效益約200萬元,系統(tǒng)投入約300萬元,系統(tǒng)運行18個月即可回收投資,系統(tǒng)運行20年可為用戶帶來4000萬元的經(jīng)濟效益。